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徐塘发电公司治理制粉系统获收益
来源: 作者: 2015-3-17 7:56:08
 江苏徐塘发电公司通过实施设备节能改造、优化运行方式、无漏泄管理、完善安全设施标准化等多项举措,不断探索设备制粉系统综合治理新途径,促使飞灰含碳量大大降低,全年可节约标煤1.1万吨,并获得一定的经济效益。

  制粉系统是发电厂的“肠胃”,对经济效益、安全可靠等影响十分显著。针对因设备老化,磨煤机石子煤排放率高达0.4%的实际,为减少石子煤排放量,攻关小组在负荷低谷时间选定合适磨组停磨检查处理。通过采用自行设计的圆弧型密封装置焊接处理,精心设计顶部间隙径向间隙,并根据不同煤种,对运行加载压力进行适量调整,提高磨辊出力,使石子煤排放量大幅下降。

  该公司4台30万千瓦机组采用正压直吹式制粉系统,运行多年来,随着磨组的老化,磨组出力有着明显的降低。该公司组织人员向磨煤机厂家学习和探讨,又同相同型号磨组出力较好的兄弟电厂交流学习,从量化数据、细化步骤、提高标准,对“W”、“H”质检点严格把关,加工磨辊找中心装置等专用工具,对磨辊找中心、下压环导向板间隙找正、动静环间隙调整、刮板间隙检查调整,并将影响磨组出风导致磨组腔室面积变小耐磨护板(容易脱落)拆除后,45号磨组最大出力以接近磨组设计出力。

  锅炉飞灰含碳量高是影响锅炉热效率的主要原因之一,不仅严重影响锅炉的经济性,而且容易造成过热器结焦、烟道二次燃烧、低温腐蚀及磨损等问题。该公司通过在煤粉分配器出口4个煤粉管路加装煤粉取样装置进行煤粉细度及时测量监控、定期检查调整磨辊加载压力等一系列磨组整治使得煤粉细度、均匀性源头问题得到有效解决。热控维护人员对偏差表计通过在线反吹、比对、冷热态标定,确认各表计精确性,提高了设备性能方面。同时,不断优化运行,采取炉内、炉外掺配等燃料控制,优化一、二次风配比,控制一次风速、风率等运行调整,促使飞灰含碳量大大降低。
 
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